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日期:2018-10-04 訪問:2182
近年來,重慶能源集團重慶旗能電鋁有限公司落實十九大綠色發展新理念,緊扣企業(ye) 發展戰略,從(cong) 鋁業(ye) 生產(chan) 工藝及設備、材料等處著手,開拓創新,應用新技術,改造老設備,實現創效數千萬(wan) 元。
2015年以來,該公司實施了4次陽極結構改造,促進陽極單耗持續降低。第一次由平底陽極變更為(wei) 弧形陽極,第二次升級為(wei) 開槽弧形陽極,第三次優(you) 化至大倒角開槽弧形陽極,zui後又改進為(wei) “雙高”(加高和高致密度)陽極。此外,分區上槽製提高了陽極使用率,澆覆電解質措施則有效預防陽極氧化,再加上中縫及大麵的規範封堵與(yu) 整形措施,陽極周期從(cong) 32天延長至35天,進一步降低單耗。2017年,該公司陽極單耗降低了10公斤,年度節約陽極3200噸,創造經濟效益1280萬(wan) 元。
2017年,該公司與(yu) 西安格睿科技公司合作實施空壓係統技改,新增一台新型節能空壓機。在完成循環水泵、冷風機、調節閥、打殼氣路及節能噴嘴等技改後,係統效能進一步優(you) 化。2018年3月,統計電量數據對比結果顯示,電能節約逾1000萬(wan) 千瓦時,按0.3元/千瓦時自備電價(jia) 計算,經濟效益達300餘(yu) 萬(wan) 元。
2017年8月,電解槽燃氣焙燒啟動新技術後,新槽啟動焙燒溫度分布及溫升速率更加均勻、可靠。與(yu) 傳(chuan) 統電解槽電力焙燒啟動相比,燃氣焙燒啟動單台槽能耗費用節約3萬(wan) 餘(yu) 元,以每年大修電解槽50台計算,可降低成本150多萬(wan) 元。
此外,已被列入重慶市科委重大科技攻關(guan) 項目的智能數字化電解槽技術集中管控平台於(yu) 2017年9月正式啟動,3年期建成後,將實現電解槽工藝技術自動采集、評判、傳(chuan) 輸和迭代升級,預估效益巨大。可實現管理扁平化、減員增效顯著;技術參數自動尋優(you) ,智能製造可期;提升電流效率0.5%以上,降低噸鋁電耗80千瓦時以上,經濟效益超2000萬(wan) 元。
據悉,2018年,該公司還將開展陰極鋼棒熔渣焊、新型節能鋼爪等6個(ge) 科技項目,推行煙氣淨化脫硫、上部集氣等12個(ge) 技改項目,進一步貫徹落實綠色發展理念,實現創新創效。
(文章來源:旗能電鋁)
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